“Mengoptimalkan Produksi – Andon System”
Lestari Group 26 Juli 2024
Latar Belakang Perusahaan
PT. X adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen otomotif. Perusahaan ini memiliki lebih dari 500 karyawan dan beroperasi selama 24 jam sehari dengan tiga shift.
Masalah yang Dihadapi
- Waktu henti mesin yang tinggi karena deteksi masalah yang lambat.
- Ppencantatan manual dikertas untuk menghitung jumlah produksi
- Kurangnya komunikasi yang efektif antara operator dan tim pemeliharaan.
- Kualitas produk yang tidak konsisten karena masalah yang tidak segera ditangani.
Tujuan Implementasi Andon
- Meningkatkan respons terhadap masalah di lantai produksi.
- Mengurangi waktu downtime (henti mesin).
- Meningkatkan kualitas dan konsistensi produk.
- Meningkatkan komunikasi antar departemen.
Deskripsi Sistem Andon
Komponen Sistem:
- (Production System) Panel Andon: Panel visual yang dipasang di setiap stasiun kerja yang menampilkan status operasi.
- (Andon Signal) Lampu Andon: Lampu berwarna yang menunjukkan status mesin (misalnya, hijau untuk beroperasi normal, kuning untuk peringatan, merah untuk masalah).
- (Andon call) Tombol Andon: Tombol yang dapat ditekan oleh operator untuk melaporkan masalah
Proses Operasi:
- Operator menekan tombol Andon ketika terjadi masalah.
- Lampu Andon menyala sesuai dengan status masalah.
- Alarm berbunyi untuk menarik perhatian tim pemeliharaan.
- Informasi masalah ditampilkan pada panel Andon.
- Tim pemeliharaan segera merespons dan memperbaiki masalah.
Pelatihan:
- Pelatihan untuk operator tentang cara menggunakan sistem Andon.
- Pelatihan untuk tim pemeliharaan tentang respons cepat terhadap sinyal Andon.
Hasil Implementasi
Peningkatan Efensiensi:
- Waktu respons terhadap masalah berkurang dari rata-rata 30 menit menjadi 10 menit.
- Waktu henti mesin berkurang sebesar 40%.
Kualitas Produk:
- Penurunan tingkat cacat produk sebesar 25%.
- Peningkatan konsistensi kualitas produk.
Komunikasi:
- Komunikasi antara operator dan tim pemeliharaan menjadi lebih efisien.
- Peningkatan kolaborasi antar departemen.
Tantangan yang Dihadapi
- Awal implementasi mengalami resistensi dari sebagian operator.
- Penyesuaian budaya kerja untuk merespons alarm Andon dengan cepat.
Kesimpulan
Implementasi sistem Andon di PT. X berhasil meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu henti mesin, dan meningkatkan kualitas produk. Meskipun ada tantangan awal, pelatihan dan penyesuaian budaya kerja membantu mengatasi hambatan tersebut.
Rekomendasi
- Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem Andon.
- Pengembangan Sistem: Menambahkan fitur-fitur baru seperti analisis data untuk prediksi masalah.
- Peningkatan Pelatihan: Terus memberikan pelatihan lanjutan bagi operator dan tim pemeliharaan.
Jika ada pertanyaan, jangan ragu hubungi kami 👍
Dan kalian dapat juga mengakses situs kami untuk mengetahui produk-produk lainnya yg terbaru melalui website ( https://lestariautomation.com)
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami
Phone : 021-8991 5225/6
WA : 0877-8931-6503 / 0813-9000-8298
Email : sales.cikarang@lestarielectric.co.id
Terima kasih atas perhatiannya
Untuk membaca artikel Kami yang lain, silahkan KLIK DISINI!
Youtube Channel : KLIK DISINI!